凝汽器鈦管泄漏的原因及處理:1)某電廠規(guī)劃裝機總?cè)萘?x1000MW,1期工程首先安裝2臺型號為N1000-26.25/600/600的超超臨界、一次中間再熱、單軸、四缸四排汽、雙背壓、八級回?zé)岢槠狡啓C。凝汽器為N-51500型雙背壓、雙殼體、表面型,殼體和水室為全焊接結(jié)構(gòu),水室人孔門布置在凝汽器上部,凝汽器管束材質(zhì)為鈦管。帶外護包殼的7,8號低壓加熱器分別安裝于A,B凝汽器喉部。2)1號機停機,對凝汽器汽側(cè)進行檢査,發(fā)現(xiàn)凝汽器內(nèi)8號低加外護包殼局部脫落(共有3塊掉落在凝汽器鈦管上),并擊傷多根凝汽器鈦管。因此,將7,8號低加外護包殼全部進行拆除,對凝汽器內(nèi)圈27根(其中2根被擊穿)表面存在損傷的釹管全部用堵頭進行封堵。在開機抽真空(機組未沖轉(zhuǎn)前)時,對凝汽器內(nèi)圈鈦管再次進行貼膜查漏,以確保凝汽器鈦管無泄漏。鈦管查漏,查漏前要先核對原來的堵頭有沒有脫落,再使用儀器進行復(fù)查。加熱器鈦管查漏
鈦管查漏1.檢修的背景:凝汽器鈦管泄漏,循環(huán)水漏入凝汽器的汽側(cè),使凝結(jié)水電導(dǎo)率和Na+含量超標(biāo),為避免鍋爐受熱面結(jié)垢,傳熱惡化,影響機組正常運行,停運凝汽器半側(cè)進行查漏堵管。2.系統(tǒng)要求及計劃工期:機組額定負荷70%以下,可停半側(cè)凝汽器,凝汽器壓力不超過15KPa,排汽溫度不超過54度。隔離放水時間2小時,拆人孔門、強制通風(fēng)、搭架子時間定2小時,檢修時間3小時,拆架子封人孔門時間1.5小時,運行恢復(fù)措施1小時,共9.5小時
吉林鈦管查漏檢測技術(shù)特別是采用銅管的凝汽器,發(fā)生銅管損壞泄漏的幾率較大,一般有腐蝕和機械損傷兩種情況;
其耐壓和壽命都達不到標(biāo)準(zhǔn)中的壁厚公差要求,盡量不使用此種工藝生產(chǎn)的鈦彎頭。如何提高鈦管道壽命?提高鈦管件壽命而成為管道設(shè)計技術(shù)領(lǐng)域的一大學(xué)術(shù)難題。彎頭推擠工藝是在八十年代中、后期由日本引入我國的一項鋼制彎頭生產(chǎn)新技術(shù)。由于該工藝可實現(xiàn)連續(xù)性生產(chǎn),并且生產(chǎn)的彎頭壁厚均勻一致,因而它迅速取代了傳統(tǒng)工藝。相繼又研制出無縫鈦三通、無縫異徑管等無縫鈦管件產(chǎn)品,無縫管件的大直徑可達Φ219,并達到了ASTMB363—95標(biāo)準(zhǔn)要求。推制鈦彎頭的加工是以無縫鈦管作為坯料,在專屬推制擠壓機上采用管徑小于成品口徑的坯料推制擠壓成型,成形模固定在主機上不動,有一活動推力推動管坯從右方向左方前進,坯料在成型模時,受到加熱及保護,成型過程中管坯受到擴漲,對成型過程中受力分析表明,其不同部位的受力大小是不同的,但都是二向受壓,一向受拉,即軸向受壓、徑向受壓、周向受拉。整個變形過程中直徑逐漸變大、彎曲、長度縮短而厚度基本不變。用網(wǎng)絡(luò)法的實驗結(jié)果證實,彎頭成型時的變形主要發(fā)生在下部。坯料上畫上均勻網(wǎng)格,成型中可觀察到彎頭背部成型時方格變化不大,到腹部變形越嚴重,網(wǎng)格在周向被拉長,軸向被壓縮,而網(wǎng)格總面積不變。
半邊隔離查漏的安全措施:1)機組首先降負荷至60%,再對凝汽器進行半邊隔離。隔離穩(wěn)定后可根據(jù)真空及主機振動情況適當(dāng)調(diào)高機組負荷。2)關(guān)閉凝汽器停用側(cè)循環(huán)水出口電動蝶閥,微開啟停用側(cè)循環(huán)水進口電動閥,緩慢注水排空,并嚴密監(jiān)視主機排汽溫度、真空及振動的變化情況。嚴禁使用回水門進行注水,因用回水門注水可能會導(dǎo)致運行側(cè)虹吸破壞,循環(huán)水?dāng)嗨?)凝汽器半邊隔離前需試運排污泵,以確認其能正常運行。為了排水加快速度,應(yīng)提前在凝汽器坑內(nèi)加裝臨時排污泵。4)首先啟動3臺真空泵運行,并嚴密監(jiān)視真空泵運行情況,特別注意真空泵分離器水位,保持機組真空大于-88kPa.特別是采用銅管的凝汽器,發(fā)生銅管損壞泄漏的幾率較大,一般有腐蝕和機械損傷兩種情況。
(4)凝汽器*上面的一、二層鈦管承受大量蒸汽沖擊,如果此部分鈦管在出廠時存在管壁厚度不夠或不均勻、酸洗質(zhì)量不過關(guān)等缺點,在蒸汽的長期沖擊下容易造成損壞。(5)由于凝汽器內(nèi)的7,8號低加外護包殼安裝工藝不合要求、材質(zhì)不良、設(shè)計不完善等原因在蒸汽的沖擊下會發(fā)生局部脫落,脫落的外護包殼擊傷凝汽器鈦管。(6)凝汽器鈦管堵頭松動或腐蝕。對運行中產(chǎn)生泄漏的鈦管,不可能把管口焊死,只能用堵頭封堵,而堵頭松動或腐蝕可能成為鈦管泄漏的原因。凝汽器鈦管的主要構(gòu)成材質(zhì)是鈦材料,通常在運行工況相對比較復(fù)雜的情況下,該種材料仍會發(fā)生磨損或者腐蝕;西安水室鈦管查漏技術(shù)
凝汽器半側(cè)隔離堵漏,水室放水及打開凝汽器循環(huán)水室人孔門時均應(yīng)緩慢操作并注意真空下降情況;加熱器鈦管查漏
鈦管查漏,凝汽器作為二回路的一個重要設(shè)備,它對汽輪機的正常經(jīng)濟運行起著至關(guān)重要的作用。秦山二期的凝汽器有5800根鈦管,在長期的運行中一旦其中某些鈦管破損,就有可能使海水泄露入凝汽器,隨之帶入SG(蒸汽發(fā)生器)二次側(cè),使二次側(cè)水質(zhì)變差,鈉,氯離子濃度高會導(dǎo)致蒸汽發(fā)生器傳熱管腐蝕,引起蒸汽發(fā)生器破管,后果十分嚴重。所以,控制好凝汽器鈦管的運行,對機組的穩(wěn)定運行和電廠經(jīng)濟效益顯得非常重要。本廠兩臺N125機組的凝汽器進行運行中查漏,并取得成功的實踐經(jīng)驗。加熱器鈦管查漏
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